
行業(yè)動態(tài)
聯(lián)系方式
聯(lián)系人: 劉經(jīng)理
手 機 :136 7673 1206
電 話 : 0577-28909778
E-mail : myzhide@126.com
行業(yè)動態(tài)
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞動態(tài) > 行業(yè)動態(tài) > 正文等溫變換爐不銹鋼換熱管的快速查漏和檢修
等溫變換技術(shù)是近幾年來發(fā)展較快的一種CO變換技術(shù),其優(yōu)點是安全、經(jīng)濟、操作簡便、催化劑使用壽命長,但也存在著關(guān)鍵設(shè)備———等溫變換爐結(jié)構(gòu)復雜、檢修難度高、檢修時間長的缺點。新疆中能萬源化工有限公司針對2019年10月年度檢修后開車過程中出現(xiàn)的等溫變換爐不銹鋼換熱管內(nèi)漏問題,摒棄業(yè)內(nèi)常規(guī)的檢修方法,采用快速查漏和快速堵漏的方法,僅用時26h就完成了等溫變換爐2根內(nèi)漏不銹鋼換熱管的查漏和堵漏,此方法快速、有效,縮短了檢修時間,保證了裝置的有效運行時間。
新疆中能萬源化工有限公司合成氨—尿素裝置主要工序包括煤氣化、CO變換、低溫甲醇洗、液氮洗、氨合成、尿素合成。其中,煤氣化采用的是航天爐粉煤加壓氣化工藝,所產(chǎn)煤氣中CO含量高達61%(干基),給變換系統(tǒng)的設(shè)計帶來較大難度。若采用常規(guī)的絕熱變換反應器,需要4臺絕熱變換爐,工藝流程長,相應地用于回收煤氣、變換氣顯熱和潛熱的設(shè)備臺數(shù)也會增加,且回收熱能級別較多,尤其是低品位熱能較多;此外,操作中也易發(fā)生變換爐超溫的風險。而等溫變換技術(shù)是近幾年來發(fā)展較快的一種CO變換技術(shù),其改變了原來通過變換催化劑裝填量來控制催化劑床層溫升的設(shè)計理念,利用埋在催化劑床層內(nèi)部的移熱管束(副產(chǎn)高品位蒸汽)將催化劑床層反應熱及時移出,確保催化劑床層溫度可控,技術(shù)先進、設(shè)計合理,杜絕了變換爐超溫的風險,有效延長了催化劑的使用壽命;此外,等溫變換技術(shù)催化劑裝填量不受床層超溫限制,可在1臺變換爐內(nèi)裝填大部分催化劑,從而可減少設(shè)備數(shù)量、縮短工藝流程。等溫變換技術(shù)具有安全、經(jīng)濟、操作簡便、催化劑使用壽命長等優(yōu)點,但同時也存在著關(guān)鍵設(shè)備———等溫變換爐結(jié)構(gòu)復雜、檢修難度高、檢修時間長的缺點。等溫變換爐不銹鋼換熱管一旦出現(xiàn)內(nèi)漏,勢必影響裝置的有效運行時間,因此,等溫變換爐不銹鋼換熱管的快速查漏和快速堵漏非常重要。
1等溫變換爐結(jié)構(gòu)及工藝流程
1.1等溫變換爐的結(jié)構(gòu)
等溫變換爐主要由汽包和變換爐構(gòu)成。汽包布置在變換爐頂部,為變換爐提供移出變換反應熱的鍋爐水,同時分離汽水,蒸汽經(jīng)分離水后送管網(wǎng),水則循環(huán)進入變換爐。
等溫變換爐內(nèi)部主要為全徑向催化劑筐和懸掛雙套管換熱組件,結(jié)構(gòu)示意如圖1。催化劑筐與爐壁有環(huán)隙,為未反應氣的進入通道,催化劑筐內(nèi)、外兩側(cè)為氣體分布器,催化劑筐內(nèi)裝有鈷鉬系變換催化劑;等溫變換爐中間有中心管,為反應氣排出通道。懸掛雙套管換熱組件由內(nèi)管、外管、薄管板、厚管板組成;內(nèi)管與外管構(gòu)成雙套管不銹鋼換熱管,外套管與催化劑和反應氣體直接接觸,為換熱的主要部件;薄管板隔離水室與汽室;厚管板隔離汽室與工藝系統(tǒng),為主承壓部件。等溫變換爐采用的懸掛雙套管不銹鋼換熱管可自由伸縮,可有效吸收熱應力,使用安全,但給檢維修帶來了較大困難。
1.2工藝流程
氣體流程:未反應氣先進入徑向催化劑筐與爐壁間的環(huán)隙,徑向穿過催化劑床層,在催化劑床層內(nèi)CO與水蒸氣反應生成CO2和H2,同時放出大量的熱,反應熱被分布于催化劑床層中不銹鋼換熱管內(nèi)的水帶出,從而保持催化劑床層處于恒溫狀態(tài);反應后的氣體由中心管匯集送出變換爐。水汽流程:汽包內(nèi)鍋爐水由汽包底部進入變換爐水室,經(jīng)薄管板分別進入各內(nèi)套管,在重力作用下向下流動并與外套管內(nèi)水汽換熱升溫,到達雙套管的底部后折流向上,經(jīng)外套管吸收變換反應熱副產(chǎn)蒸汽;蒸汽出厚管板后在汽室匯集,向上進入汽包,經(jīng)分離水后,蒸汽外送管網(wǎng),水則循環(huán)進入變換爐。
2等溫變換爐不銹鋼換熱管內(nèi)漏情況
2019年10月系統(tǒng)年度大修后開車,等溫變換爐補水后用蒸汽加熱水循環(huán)升溫,當汽包壓力升至1.5MPa時,發(fā)現(xiàn)汽包液位下降,打開等溫變換爐進、出口氣管道導淋閥,均發(fā)現(xiàn)有水,判斷等溫變換爐不銹鋼換熱管出現(xiàn)了內(nèi)漏,立即停止升溫,將汽包壓力降至常壓,并排盡汽包和水室內(nèi)的鍋爐水。據(jù)等溫變換爐進、出口氣管道導淋排出的水量分析,等溫變換爐不銹鋼換熱管內(nèi)漏較大。液態(tài)水會造成變換催化劑粉化,活性組分溶于水后流失,從而導致變換催化劑活性下降甚至失活,因此必須消除內(nèi)漏后才能開車。
3內(nèi)漏情況檢查及處理方案制定
由等溫變換爐內(nèi)部結(jié)構(gòu)(圖1)可以看出,汽室內(nèi)布滿內(nèi)套管,沒有檢查和處理的空間,作業(yè)人員能進入檢修的空間只有水室。業(yè)內(nèi)對于此類結(jié)構(gòu)的設(shè)備可借鑒的檢修方法是:環(huán)切割開汽室爐壁,將上封頭連帶薄管板、內(nèi)套管一同抽出,在催化劑床層用氮氣加壓,逐根對外套管查
漏并處理;外套管漏點處理完畢后,回裝上封頭、薄管板及內(nèi)套管,焊接汽室,完成檢修。此處理方法工作量巨大,一般用時長達1個月。為盡快處理等溫變換爐內(nèi)漏問題,早日恢復生產(chǎn),據(jù)等溫變換爐的結(jié)構(gòu)特點,結(jié)合以往處理設(shè)備問題的經(jīng)驗,制定了如下查漏和快速檢修的方案。
3.1查漏原理
內(nèi)套管和外套管構(gòu)成了一個U形管,在U形管內(nèi)注入水形成水封,不漏的U形管是一個完整的水封,而內(nèi)漏的U形管則不是一個完整的水封;在U形管一端逐漸增加壓力,達到一定壓力后,不漏的U形管另一端會有水流出,因內(nèi)漏而水封高度較低的U形管則無水流出,甚至直接漏氣。
3.2查漏方案具體實施
將等溫變換爐溫度降至50℃以下,拆開汽室的1個出口和水室頂部人孔,將催化劑床層壓力降至常壓,從水室注入脫鹽水,直到汽室出口有水流出時,停止注水,保持2h,使內(nèi)漏的雙套管液位下降。
在汽室的4個出口加盲板封閉汽室,在其中1個盲板上安裝氮氣加入接口;在汽室逐漸加入氮氣升壓(內(nèi)套管的長度為13m,計算可知需加的最高壓力p=ρgh=1000×9.807×13=127491Pa=0.127MPa),檢查人員在薄管板處觀察內(nèi)套管內(nèi)液位上升情況,當大部分內(nèi)套管液位上升至管口時停止加壓(防止水溢出影響檢查),標記出內(nèi)套管還未看到液位的點作為下一步的重點檢查對象;標記完后,繼續(xù)對汽室加壓,觀察標記的內(nèi)套管何時出水,以確認是否內(nèi)漏。繼續(xù)對汽室加壓并觀察標記的內(nèi)套管,在汽室壓力低于0.127MPa的加壓過程中,如內(nèi)套管水流完且有氣體沖出,則進一步確定漏點;當汽室壓力高于0.127MPa時,雙套管水封全部沖破,檢查結(jié)束。標記出確認內(nèi)漏的2根內(nèi)套管,轉(zhuǎn)為下一步的堵漏處理。上述查漏過程中,應注意做好作業(yè)人員的安全防護,防止出現(xiàn)氮氣窒息。
3.3堵漏方案的制定與實施
常規(guī)的不銹鋼換熱管堵漏一般采用堵頭加焊接的方法,但等溫變換爐2塊管板間的距離只有800mm,其間無法實施焊接。據(jù)等溫變換爐的結(jié)構(gòu)特點,并結(jié)合以往的設(shè)備堵漏經(jīng)驗,制定了堵漏塞加固定桿(如圖2)的堵漏方案。
將304不銹鋼棒在車床上車出上端直徑35mm、下端直徑22mm、長度100mm的楔形堵漏塞(外套管外徑為32mm),固定桿為直徑20mm、長1000mm的碳鋼圓鋼。固定桿的一端用車床車出圓球,楔形堵漏塞大頭也用車床車出一凹槽與固定桿圓球配合緊密。用角磨機磨掉內(nèi)套管與薄管板的焊接焊縫,抽出內(nèi)套管,擴孔至40mm,使楔形堵漏塞能穿過薄管板。在楔形堵漏塞與外套管結(jié)合面涂高溫密封膠后,放入外套管,將固定桿球形頭插入楔形堵漏塞的凹槽,用錘錘擊固定桿上端,使楔形堵漏塞嵌入外套管,以達到堵漏效果;為防止楔形堵漏塞脫出,在固定桿上端用千斤頂施加適當壓力,之后滿焊固定桿與薄管板,使楔形堵漏塞在固定桿的作用下形成牢固結(jié)構(gòu),最后割除多余的固定桿,完成堵漏。
3.4堵漏效果
等溫變換爐不銹鋼換熱管完成堵漏后,經(jīng)開車檢驗,確認檢修效果良好,再未發(fā)現(xiàn)明顯漏點。上述堵漏方案實施過程中,雖然楔形堵漏塞沒有與厚管板焊接,但固定桿與高溫密封膠的使用確保了堵漏效果;加之正常運行時汽包壓力高于催化劑床層壓力,即使楔形堵漏塞出現(xiàn)微漏,也是少量水漏入催化劑床層,這些少量的水會立即汽化成蒸汽,不會對變換催化劑造成任何影響?傮w看來,此次等溫變換爐不銹鋼換熱管內(nèi)漏的排查和處理是非常成功的。
4結(jié)束語
實踐表明,等溫變換爐采用上述方法查漏和堵漏,可快速、有效地發(fā)現(xiàn)并處理等溫變換爐不銹鋼換熱管出現(xiàn)的內(nèi)漏,整個查漏和堵漏過程總計用時26h,相較于常規(guī)的處理方法極大地縮短了排查、處理時間,可盡量減少因等溫變換爐不銹鋼換熱管內(nèi)漏處理造成的停車減產(chǎn)損失,同時也可為此類設(shè)備的檢修積累較好的經(jīng)驗。
文章作者:不銹鋼管|304不銹鋼無縫管|316L不銹鋼厚壁管|不銹鋼小管|大口徑不銹鋼管|小口徑厚壁鋼管-浙江至德鋼業(yè)有限公司
文章地址:http://www.shaoyzx.com/Info/View.Asp?Id=1006
版權(quán)所有 © 轉(zhuǎn)載時必須以鏈接形式注明作者和原始出處
我們需要您的支持與分享
相關(guān)新聞
- 沒有資料